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M24發(fā)動機(jī)安裝支座螺栓故障分析

2019-11-27 瀏覽:3594

一、背景


4個(gè)發(fā)動機(jī)固定支座中原來使用一個(gè)8.8級 M24 螺栓將發(fā)動機(jī)固定客車底盤上。在客車投入運(yùn)營使用過程中,開始收到投訴螺栓偶爾發(fā)現(xiàn)松動,在很多情況下螺栓壞了。
 
為了防止被認(rèn)為是松動的問題,引入了穿過螺栓的開口銷,在尼龍插入螺母的正下方穿上螺紋,以防止螺母可能脫落。

結(jié)果證明這只是部分成功,但仍有投訴稱螺母繼續(xù)脫落,導(dǎo)致開口銷在某些情況下完全切斷。疲勞失效仍在繼續(xù)。

失敗的試樣如圖1、圖2和圖3所示。

在這個(gè)案例中,疲勞失效發(fā)生在螺紋尾部區(qū)域。圖2顯示了螺栓的失效部分,表明該失效可歸因于彎曲疲勞。圖3顯示了螺母的后退導(dǎo)致,開口銷被部分剪斷。


圖1 大巴底盤上的失效螺栓



圖2 螺栓失效截面表明失效可能由于彎曲疲勞



圖3 螺母后退導(dǎo)致開口銷部分剪斷

二、失效的原因
設(shè)計(jì)規(guī)定的擰緊力矩為660牛米(487磅英尺)。這個(gè)扭矩是在原型試驗(yàn)車上獲得的,但事實(shí)證明,在批產(chǎn)和后期維修時(shí)難以實(shí)現(xiàn)。這部分是由于空間限制,部分是由于缺乏適當(dāng)?shù)脑O(shè)備。經(jīng)過調(diào)查,實(shí)際達(dá)到的擰緊力矩接近400牛米(295磅英尺)。


圖4為整個(gè)連接示意圖

可以看到,整個(gè)連接由幾個(gè)部分組成,其中連接的一部分的材料是鋼,另一部分的材料是鋁。作用在連接處的力包括發(fā)動機(jī)重量和由于制動、加速和轉(zhuǎn)彎力引起的橫向載荷的動態(tài)軸向載荷。
 
圖4.連接幾個(gè)部件,其中有部件的材料是鋼,有部件材料是鋁
 
對連接處進(jìn)行了調(diào)查和分析。發(fā)現(xiàn)由于緊固連接的幾個(gè)部件間內(nèi)縮(擰緊過程完成后接觸表面的塑性變形),導(dǎo)致預(yù)緊力損失。

結(jié)果表明,包括擰緊過程的分散性,一定比例的緊固連接將無法提供足夠的預(yù)緊力來抵抗施加在其上的力。計(jì)算結(jié)果的預(yù)載要求圖表如圖5所示。

因此,在此類連接中,預(yù)計(jì)會發(fā)生較小的側(cè)向位移。反復(fù)的側(cè)向位移會產(chǎn)生兩種影響:

1、緊固件將承受一個(gè)有彎曲應(yīng)力施加到螺栓的力矩。


反復(fù)施加這種應(yīng)力是疲勞失效的可能原因。螺紋的尾部區(qū)域在受到彎曲應(yīng)力時(shí)容易疲勞,因?yàn)橥ǔB菁y在該區(qū)域成形不完美,會存在較高的應(yīng)力集中。


圖5 緊固件連接處計(jì)算分析達(dá)到的預(yù)負(fù)載表

2、研究已經(jīng)表明,重復(fù)的橫向(剪切)位移是螺紋緊固件自松的主要原因。


圖1、圖2和圖3所示的螺栓失效顯示了自我松動和疲勞兩種效應(yīng)。連接處分析分析表明,達(dá)到正確的擰緊扭矩是需要確保達(dá)到足以防止連接處相對移動的預(yù)緊力,這被認(rèn)為是問題的根本原因。然而,很明顯,在生產(chǎn)裝配和車輛維修時(shí),始終達(dá)到660牛米(487磅英尺)的擰緊力矩是有問題的。

三、解決這些問題


為了解決指定可達(dá)到的擰緊力矩的問題,考慮到該裝置的工具和空間限制,同時(shí)確保有足夠的預(yù)緊力,決定減小螺栓的尺寸并增加螺栓的強(qiáng)度。


因此,設(shè)計(jì)變更為M16等級為12.9的法蘭螺栓。該螺栓的長度-直徑比越大,預(yù)緊力損失越小,螺栓尺寸越小,扭矩要求越低,預(yù)緊力越小。
 
扭矩規(guī)定為380牛米(280磅英尺),隨著扭矩的增加,預(yù)載變化預(yù)計(jì)在86和137千牛(19330和30800磅英尺)之間。所需的最小預(yù)載為78千牛(17535磅力),低于修改設(shè)計(jì)的預(yù)期預(yù)載范圍。

因此,預(yù)計(jì)不會出現(xiàn)進(jìn)一步的疲勞和螺母松動問題。預(yù)負(fù)載要求按修改后的設(shè)計(jì),如圖6所示。


圖6 設(shè)計(jì)更改后的預(yù)負(fù)載表

四、結(jié)論


本文描述的客車底盤螺栓故障說明了預(yù)緊力不足可能導(dǎo)致的兩個(gè)問題。
 
疲勞失效是預(yù)緊力不足的常見副產(chǎn)品;在這種情況下,連接處相對運(yùn)動,由于摩擦力不足,導(dǎo)致螺栓內(nèi)部產(chǎn)生應(yīng)力,但螺栓設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮承受這種應(yīng)力。
 

當(dāng)螺栓的疲勞強(qiáng)度能夠承受這種應(yīng)力時(shí),這種相對的運(yùn)動將導(dǎo)致緊固件有自我松動的趨勢。


獲得和保持足夠預(yù)負(fù)載的重要性通常是確保螺栓連接結(jié)構(gòu)完整性的關(guān)鍵因素。

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